車門控制板暗電流失效分析
01案例背景
車門控制板發生暗電流偏大異常的現象,有持續發生的情況,初步判斷發生原因為C3 MLCC電容開裂。據此情況,結合本次失效樣品,對失效件進行分析,明確失效原因。
02分析過程
失效復現
異常品暗電流值
正常品暗電流值
異常品阻值
正常品阻值
測試結果:異常品暗電流為4.9989mA,偏離要求范圍(1mA 以內),且針對關鍵節點的分析未見異常。
外觀及X-RAY分析
測試結果:X-RAY 及外觀檢測,未見異常。
針對失效現象的初步排查
測試結果:將C3/C4 電路隔離后,暗電流值驟降至0.000385mA。
切片斷面分析
1、C4電容切片斷面金相分析
測試結果:有貫穿性開裂發生。
2、C4電容切片斷面SEM分析
測試結果:針對開裂位置的局部分析,可見裂紋貫穿入電容內電極層。
3、C3電容切片斷面金相分析
測試結果:無異?,F象。
03分析結果
失效原因分析
失效品暗電流遠超出合格范圍,從電路分析,主要和幾個 MLCC 電容相關;
通過對 C3/C4 的隔離分析,初步判定 C3/C4 存在異常,說明C3/C4是影響暗電流的關鍵;
C4的切片斷面分析發現,裂紋沿 45°開裂,由陶瓷層向電極層內部擴展,內部電極層亦有開裂狀態。
失效結論:C4 陶瓷電容開裂貫穿至內電極,在一定的應力狀態下,開裂的內電極間形成微短、漏電發生, 從而導致暗電流增大。
電容開裂的特征符合 MLCC 電容受到外部應力導致失效的特征,可判斷該電容是在受到外部應力作用后形成的開裂。
04改善方案
針對失效機理的分析,電容應力裂紋可能是失效的根本原因。因此,建議對全流程進行應力排查,包括PCBA、整機組裝。
原創:騰昕檢測